新型取樣器管道取樣更安全更高效
時間:2015-06-08 15:01
來源:
作者:畢新忠 楊寧
舊式取樣器弊端掣肘
原油密閉脫水工藝的核心處理裝置是一、二級高效分水器,其出油含水率、出水含油率、運行壓力、界面等參數(shù)的變化,對后段的原油脫水造成了較大的影響。在采油系統(tǒng)取樣時,由于其天然氣沒有經(jīng)過干燥處理,放空過程中會帶出水汽、油滴,也對檢測過程造成影響。
目前,采油廠硫化氫取樣化驗主要依照《硫化氫取樣檢測規(guī)程(試行)》進行采樣。工作人員在對天然氣取樣時,將取樣軟管安裝于取樣閥門上,開閥排放,在排放過程中取樣。這種非密閉取樣方法存在的問題是取樣時候必須需放空,將軟管中空氣置換出,然后在排氣狀態(tài)中抽取樣品(負壓抽?。?,一方面會造成樣品中混合空氣,使之不純,得不到準確數(shù)據(jù),另一方面將造成天然氣泄露,其中泄露的天然氣中會存在有害氣體,彌散在空中,尤其是采油系統(tǒng)取井口裝置時更為嚴重,產(chǎn)生了安全隱患,如圖一所示。
由于樁西采油廠采出氣中的硫化氫含量較高,很多采樣點高達300mg/L以上,所以采樣時會對取樣工作人員造成危害。按照《硫化氫取樣檢測規(guī)程(試行)》規(guī)定,在硫化氫濃度超出20mg/L時,取樣人應佩戴正壓式空氣呼吸器進行取樣操作,這樣就會增加取樣過程的復雜程度,增加取樣時間,為取樣工作帶來諸多不便。
新型取樣器應用優(yōu)勢明顯
油田氣體取樣主要針對天然氣壓力管道或者油氣井,管路壓力普遍較高。采油系統(tǒng)從0.4MPa到10MPa(井口套管取樣點),聯(lián)合站系統(tǒng)從0.1MPa到0.4MPa,現(xiàn)階段國內(nèi)可找到的氣體采樣裝置均為微壓或無壓狀態(tài)下的取樣裝置,難以應用于油田壓力管路。因此,需要研制高壓天然氣取樣裝置,以實現(xiàn)天然氣取樣過程中不放空、無泄漏,不威脅工作人員安全,同時取樣數(shù)據(jù)要準確。2014年初,研究人員和工人技師們經(jīng)反復討論、研制、測試,最終研發(fā)出新型天然氣取樣裝置(以下簡稱新型取樣器),如圖二所示,以取代傳統(tǒng)舊式取樣器及其操作方法。新型取樣器有安全可靠、測量準確、操作簡便三大優(yōu)勢。其中,實現(xiàn)安全可靠性,新型取樣器必須做到和壓力管路緊密連接無泄漏,各部分承壓能力不低于10MPa,同時根據(jù)氣體擴散性特點,兩個連通容器內(nèi)氣體成分默認一致。實現(xiàn)測量準確性,新型取樣器必須做到容器體積精確,各連接部件高精度配合,且具有泄壓結構。實現(xiàn)簡單易用性,新型取樣器必須采取快速接頭解決和壓力管路連接問題,采取直筒活塞方式收集氣體和排出氣體。
新取樣器相對舊式裝置操作過程較為便攜。操作步驟可分為以下幾個步驟:連接高壓接頭;連接取樣器;打開氣閥門;三通閥指向進氣口,氣體自管線內(nèi)進入取樣器內(nèi)部,活塞被推出;旋轉(zhuǎn)三通閥方向至排氣端,執(zhí)行沖洗取樣器操作;重復第四步,待取樣器內(nèi)盛滿壓力氣體后,旋轉(zhuǎn)三通閥到關閉狀態(tài),并關閉氣閥門,取下取樣器;完成取樣過程,測試所需100mL壓力氣體已經(jīng)存儲于取樣器內(nèi)。完成取樣器操作后,還需測試新型取樣器,將其出口連接膠管,短時間旋轉(zhuǎn)三通閥,使其取樣器內(nèi)壓力降至大氣壓,膠管另一端接上測試管,推動活塞使氣體經(jīng)過測試管排出。最后,觀察測試管試條顏色變化,讀出硫化氫數(shù)值。
截止到2014年年底,新型取樣器經(jīng)過一年的試驗應用,取得了很好的效果,減少了天然氣泄漏量,取樣化驗定量準確,化驗數(shù)據(jù)更加可靠,無需使用正壓式空氣呼吸器等裝置,并能減少該設備使用次數(shù),延長使用壽命約6個月。在天然氣取樣過程中,新型取樣器避免了硫化氫氣體外泄,造成環(huán)境污染和操作人員中毒的可能;取樣過程所需氣樣很少,對管路壓力系統(tǒng)影響小,帶油帶水汽現(xiàn)象降到最低,同時簡化的操作流程也縮短了取樣作業(yè)時間,提高了人工效率。