一井一策高效治理低效井
時間:2019-08-10 10:38
來源:
作者:songxinyuan
勝利油田孤東采油廠經(jīng) 過 三 十 多 年 的高 速 度 開 發(fā), 已進入特高含水開發(fā)后期,部分區(qū)塊綜合含水達到了98% 以上,油田剩余油分布復雜,優(yōu)勢竄流通道普遍發(fā)育。隨著油田開采難度的逐年增大,油井生產(chǎn)參數(shù)逐漸增大,高耗能、低泵效、低產(chǎn)低效油井較多,造成生產(chǎn)單耗居高不下,油井系統(tǒng)效率降低。為提高油井產(chǎn)能效率,降低生產(chǎn)能耗和噸油開采成本,通過采取實施精細化管理措施,有針對性地提出一井一策低效油井整改治理措施,取得良好的低效油井治理效果。
低效原因分析
2015 年 孤 東 采 油 廠 機 械 采油井共完成抽油機井系統(tǒng)效率測試 518 臺 次, 平 均 系 統(tǒng) 效 率 為40.16%,功率因數(shù)為 0.698。據(jù)統(tǒng) 計, 單 井 效 率 不合格井有 90口井,功率因數(shù)不合格井有 241口,與 2014 年同期相比系統(tǒng)效率下降 2.98%,功率因數(shù)下降了0.089,功率因數(shù)不合格井上升了97 口,效率不合格井與 2014 年相比上升 36 口。
通過對系統(tǒng)效率低于標準要求的低效油井開展分析,發(fā)現(xiàn)主要存在以下幾個問題:一是油井高參數(shù)、高液量,動液面較淺,有效揚程小。二是地層供液不足,油井產(chǎn)液量較低,泵效低,且泵掛深、液面深、油稠負荷重。三是抽油機、電機等地面配套設備老化嚴重、配套不完善。四是部分低泵效井由于地層原因長期低液,油井產(chǎn)液量低,動液面較深,參數(shù)過大,注采結構不合理。五是部分油井沖次偏大,沉沒度偏大,動液較淺,且套壓較大。六是油井產(chǎn)液量低,且套壓較大。七是高含水井普遍是大泵徑、高沖次井,且低效低液井多。
治理措施
針對機采系統(tǒng)存在的問題,提出實施油井“一井一策”管理措施,實現(xiàn)油井降低用電單耗。采取以下幾項對策措施。開展低效油井“一井一策”治理措施。對 90 口低效油井電參數(shù)測試數(shù)據(jù)進行逐井診斷,分析地面、井筒等能耗節(jié)點對油井系統(tǒng)效率的影響程度,進行分類治理。一是對XTKD192X3、GO6-34N4431、XTKD642P1 等 64 口低液量生產(chǎn)油井,提出一井一策治理措施。如 XTKD192X3 原日產(chǎn)油 6 噸降到 2.7 噸,油井系統(tǒng)效率下降明顯,通過對該井的井史、井況進行系統(tǒng)研究后認為,得出該井地層能力不足且泥質(zhì)含量高是造成油井產(chǎn)量下降和系統(tǒng)效率下降的主要原因,針對這一問題制定出注汽 + 高溫粘土穩(wěn)定劑的復合治理方案。
GO6-34N4431 井自開井以來,日產(chǎn)液 3 方,日產(chǎn)油 0.7 噸,油井產(chǎn)液量低、系統(tǒng)效率低,經(jīng)過對井低效原因分析,結合油井區(qū)塊特點,分析得出造成該井低產(chǎn)液低效的主要原因是油稠、近井地帶表皮系數(shù)高。決定實施二氧化碳冷采 + 降粘劑復合吞吐工藝。施工中,注入 60 噸二氧化碳,同時將 5 噸降粘劑配置成濃度 10% 的 50 方溶液擠入地層,沖洗近井地帶死油,提高近井地帶稠油流動性。XTKD642P1 井日產(chǎn)液 13.6 立方米,日產(chǎn)油僅 2.1噸。經(jīng)過對該井低效原因分析,得出由于原油粘度高,地層能量又不足,導致該井低產(chǎn)。
針對該井經(jīng)過多輪次吞吐后效果變差、含水上升的狀況,為該井制定了二氧化碳熱采復合吞吐協(xié)同高溫驅油劑驅油。二是對 7-39-275、6-31-15 和 4-19-13 等 3 口 實施由抽油機作業(yè)調(diào)整為自噴油井,提高系統(tǒng)效率,降低電能消耗。優(yōu)化注采結構,減少無效液量。從注采結構調(diào)整,增加對應水井有效注水的油藏管理角度,進行計關、間開管理,減少無效液量,降低電量消耗。實施油水井一體化優(yōu)化調(diào)整措施,設計油井措施工作量 19 口,共減少液量430 噸 / 天,增加油量 3.3 噸 / 天。實施關井或采取由采改注、減少無效注水量等針對措施,以改善注采動態(tài)平衡,降低電能消耗。優(yōu)化防砂和調(diào)剖工藝措施提升油井產(chǎn)能。孤東油田地層出砂嚴重,濾砂管防砂則是主要的防砂工藝。通過引進“多段塞多流體滲流參數(shù)儀器”為核心的實驗利器,揭示了地層內(nèi)的細微砂泥顆粒、黏稠的聚合物流體互相吸附在井筒,組成了一道透水性極差的“墻”,是造成油井供液差的罪魁禍首。
針對這一特點,圍繞疏松砂巖地層填砂規(guī)模與充填形態(tài)、儲層竄流通道描述、堵劑定位投放技術等,開展了大量數(shù)值模擬和室內(nèi)實驗,實施應用新型高滲濾砂管防砂優(yōu)化工藝。同時,通過開展儲層竄流通道描述,提高了調(diào)剖工藝設計的針對性,并開展聯(lián)合站油泥砂和污水處理浮渣的資源化利用,研制出更為廉價的低成本堵劑體系。GO6-28-515 井 是 孤 東 油 田 的一口低效油井,以往作業(yè)調(diào)剖采用凍膠 + 粉煤灰大劑量深部調(diào)剖模式,后期堵劑用量增大,成本上升,效益變差。
為降低單井投入,在該井調(diào)剖施工中應用浮渣為主的低成本堵劑,通過段塞優(yōu)化組合,采取凍膠 + 濕地浮渣 +油泥砂封口三段塞模式。根據(jù)報測低效油井測試資料分析,實施油井優(yōu)化防砂 6 口,優(yōu)化調(diào)剖工藝措施井 5 口。實施地面配套治理措施。地面配套治理措施主要有:一是推廣應用高效磁阻開關機電 58 臺,替代高能耗 Y 系列異步油井電機,并根據(jù)油井抽油機負荷優(yōu)化生產(chǎn)參數(shù)。二是采取合理選用電動機容量、調(diào)整安裝油井補償容量、對油井自動無功補償控制柜進行檢修等綜合治理措施,以提高油井功率因數(shù);三是治理抽油機工字鋼斷裂、偏磨油井 30 井次。實施匹配電機 6 井次、油井自動無功補償控制柜進行檢修 10 臺,調(diào)整安裝油井靜態(tài)補償容量5臺。
實施效果
通 過 實 施 低 效 油 井 專 項 治理,有針對性開展“一井一策”管理措施,取得了明顯的節(jié)能降耗效果,主要體現(xiàn)在以下幾個方面。根據(jù)對 90 口低效油井電參數(shù) 測 試 數(shù) 據(jù) 進 行 逐 井 診 斷 后,提 出 對 XTKD192X3、GO6-34N4431、XTKD642P1 等 64口低水平低液量生產(chǎn)油井,日增油能力 127.2 噸,累增油 5319.4噸,平均系統(tǒng)效率提升 10.2%。對 7-39-275、6-31-15 和4-19-13 等 3 口實施由抽油機作業(yè)調(diào)整為自噴油井,降低電能消耗,日減少電量 419kW·h。實施油水井一體化優(yōu)化調(diào)整措施,減少無液量,降低能耗。據(jù)統(tǒng)計,實施優(yōu)化注采結構措施后,年累增油量達到 990 噸,限液 15.25萬 立 方 米, 節(jié) 約 注 水 量 10.57萬 立 方 米, 實 現(xiàn) 年 節(jié) 電 145 萬kW·h。
優(yōu)化防砂和調(diào)剖工藝措施提升油井產(chǎn)能。實施油井優(yōu)化防砂 6 口,單井增液 28.9 噸 / 天,增油 6.9 噸 / 天,累積增油 4,600噸。實施優(yōu)化調(diào)剖工藝措施井 5口,平均單井增油 2.1 噸,累計增油 1,800 噸。地面配套治理措施。采用高效開關磁阻調(diào)速電機來對老舊 58 臺 Y 系列高能耗油井電機進行節(jié)能技術改造。
據(jù)統(tǒng)計,改造后油井平均功率因數(shù)提高了 0.23,油井系統(tǒng)效率提升了2.38 個百分點,百米噸液單耗降低了 0.18 千瓦時,全年實現(xiàn)節(jié)電能力達 80 萬千瓦時。實施匹配電機 6 井次、油井自動無功補償控制柜進行檢修 10 臺,調(diào)整安裝油井靜態(tài)補償容量 5 臺,實現(xiàn)年節(jié)電 3.4 萬 kW·h。實施治理抽油機工字鋼斷裂、偏磨油井 30 井次,實現(xiàn)年節(jié)電 6.8 萬 kW·h。合計實現(xiàn)年節(jié)電 90.2 萬 kW·h。
通過開展低效井實施“一井一策”治理,使低效油井系統(tǒng)效率穩(wěn)步提高,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。一是節(jié)電效益好。年節(jié)約電量 251.2 萬 kW·h,每千瓦時電價按 0.623 元計算,則年節(jié)電效益達 156.5 萬元。二是增油效益顯著。與治理前相比,低效井日產(chǎn)油量增加 179.1 噸。三是減少了成本。通過實施參數(shù)優(yōu)化、調(diào)整匹配用電設備等措施,延長了設備使用壽命。四是系統(tǒng)效率提升。90 口低效油井平均系統(tǒng)效率由原來的 16.78% 提高到35.67%,提高了能源利用率,起到良好的治理效果。